近日,冀中股份馬頭洗選廠對13道精煤裝車系統進行自主設計集控改造,將原來兩人協作裝車轉換成一人就可完成裝車的工作模式,實現了減人提效的工作目標。
馬選廠共有7道、8道、13道三條裝車系統,采用的是傳統人工控制。在裝車過程中需要裝車崗位與放倉崗位兩名作業(yè)人員通過電話或對講機溝通配合控制進行,所以人工溝通裝車就會從上磅、下磅、點磅等方面對崗位人員的操作技能有很高的要求,如裝車計量精確度控制不好,會容易出現裝車偏載、漲虧噸等問題,影響裝車效率,不利于精煤裝運銷售,同時也難以適應馬選廠智能化建設的需求。
為進一步推進馬選廠智能化建設步伐,同時實現減人提效的目標,該廠以13道為試點對其進行改造。技術人員充分調研現場作業(yè)流程,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,從而實現裝車系統的升級改造,提高工作效率。那么在改造過程中該廠技術人員都做了哪些工作,讓小編帶你去看看。
集控改造
電氣回路改造
首先對裝車設備電氣回路進行改造,將傳統的控制方式升級為數字化控制,為實現集中、就地轉換控制奠定基礎;
實現遠程操作
將刮板機啟停、倉口開關、絞車啟停、平車器升降、反裝皮帶啟停調速等控制信號接入到控制系統中,并在操作臺增加電流顯示和運行狀態(tài)顯示,實現遠程操作;
自主設計程序
根據現場實際,自主設計編輯裝車控制程序和上位機3D組態(tài)畫面,使得人機界面控制更加真實,同時將操作數據和運行數據實時存儲,為后期縮短機電維護時間,實現故障查詢溯源管理提供有力條件;
提升網絡安全
為使各系統間實現信息交互,技術人員重新設計、改造網絡架構,將監(jiān)控網絡、工控網絡、偏載設備通訊網絡整合并分區(qū)管理,不僅簡化網絡架構,還實現了系統防毒、抗入侵集中管控,提高系統安全性能;
增設報警系統
為提高現場管理,提升機電事故的預防能力,在將刮板機、倉口閘板運行視頻監(jiān)控信號接入操作室的基礎上,還設計安裝刮板機報警保護系統,提高設備運行可靠性,避免事故擴大化。
隨著13道精煤裝車系統集控改造工程的順利完成,實現了二樓放倉崗位與磅房裝車崗位合并,減少崗位人員4名,每年可節(jié)省人力成本20余萬元,通過集中控制,在減人提效的同時,很大程度上降低了職工勞動強度,改善了勞動環(huán)境,有效提高了工作效率和企業(yè)效益。
文:趙敏、趙雪


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